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简答题6月15日夜班高炉炉温偏低,第一、二、三炉[Si]、[S]分别为0.28%、0.031%,0.20%、0.042%,0.20%、0.040%,生铁含[Si]都低于考核的下限,但尚未影响生铁质量和渣铁流动性且风量风压平稳,风口明亮,当班工长采取分两次补焦合计5000Kg,第三炉铁后3:00减风10Kpa(风量由2700m3/min减至2600m3/min)的措施提炉温,第四炉铁[Si]由0.20%上升至0.23%。但第五炉铁开口后发现渣铁物理热、流动性急剧变差,特别是炉渣无法正常流出,5:15炉况难行后悬料,因南头大沟结渣严重,转由北头出铁,铁口喷吹后放风坐料,之后处理炉凉。期间,5:30左右南、北探尺均不能正常使用,雷达探尺又已于13日因故障停用,但当时高炉已经炉凉,不具备休风条件,故大幅度减风,由机修处理。上述5#高炉炉凉事故存在什么问题?简述处理及教训。
  • 1、长期以来5#高炉炉温控制在较低水平,分厂考核的生铁含[Si]为0.28%-0.45%,工长在[Si]低于考核下限时,安全意识不够,提[Si]的措施和幅度不够是这次事故的主要原因。
    2、近期高炉入炉的原燃料质量不断下滑,特别是焦炭,6月14日换用曲沃焦时负荷由4.25逐步调至4.11,一旦原燃料突然变化极易导致炉凉事故的发生。
    3、三根探尺同时故障停用,6月15日夜班前期开始北探尺走料极不正常,16日休风检查发现北探尺零位偏离680mm,有长期亏料作业致使渣铁物理热变差的可能。
    处理及教训:
    1、提高稳定的入炉原燃料质量,5#高炉对原燃料质量要求相对较高,应使用质量相对较好的原燃料。
    2、在入炉原燃料质量较差的条件下,适当提高生铁含[Si],日常操作应尽可能地将[Si]控制在考核中限,当[Si]低于考核下限特别是当渣铁的物理热变差时,应采取强有力的措施,提高炉温,提高渣铁流动性。
    3、关键设备故障应及时修复,应杜绝三套探尺同时故障的现象,在日常操作中应经常观察、对比三台探尺的示值,发现异常应采取措施。
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