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简答题催化蒸馏塔塔顶异丁烯含量偏高如何处理?
  • 催化蒸馏塔顶异丁烯含量偏高,说明异丁烯总转化率偏低,必须立即查明原因,及时处理,检查步骤如下:
    ①检查塔顶出料C4中甲醇含量是多少。如果塔顶出料C4中没有甲醇或甲醇很微量,说明醇烯比不够引起的转化率偏低,此时应立即从反应段补甲醇口补充甲醇。半小时后,再检查一次,看塔顶出料C4中是否有甲醇出现,最好保持含有1%~3%甲醇。
    ②检查进催化蒸馏塔的混合物料中异丁烯和甲醇的含量,核算进预反应器的醇烯比是否合适。
    如果是醇烯比不够,应进一步检查问题出在何处,因预反应器进甲醇不够,核准后调节流量或检修甲醇进料泵等,排除故障。
    出现醇烯比不够的另一个表同是塔底MTBE产品中会有较多异丁烯二聚物。
    ③检查反应段温度是否偏低。正常时,反应段的温度60~70℃左右,如果反应段温度偏低,催化剂活性低,异丁烯的转化率就偏低。
    提高反应段床层温度的方法是提高塔的操作压力,每提高0.1MPa的压力,大约可提高床层温度7℃左右,可据此计算提高塔的操作太力的多少。
    ④检查C4进料量和C4组成是否发生变化。C4进料量此时如果增大,会引起C4与催化剂的接触时间的减少,因而会降低异丁烯在预反应器内的转化率。
    同时检查塔的回流量是否偏大,回流量过大会降低异丁烯在催化蒸馏塔内的转化率。
    ⑤如果上述问题都不存在,即醇烯比正常、反应段温度正常、预反应器转化率正常、C4进料量和回流量都正常,那么造成不正常的唯一原因是催化剂活性降低或失活,此时提高反应段温度到75℃或更高一点,异丁烯转化率可能有所提高,同时应随时准备更换新的催化剂。
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