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简答题2004年10月31日中班3#炉第三炉铁堵完口时,漏泥严重,烟雾大,并见有渣铁喷出,判断铁口未堵住。退出泥炮进行检查重堵,发现炮头被铁水烧掉约1/4,工长命令更换炮头重新装泥。因铁流不大,铁水罐也未满,工长未采取减风、放风等措施,大约20分钟后炮头更换好,再次堵口,这时铁口上仍有漏泥,因能见度低,认为铁口已堵住,专人用水管往炮头打水,过了一段时间后发现铁口仍未堵住,此时备退炮,但由于喷吹大且时间长,铁口西边渣铁堆积厚,炮退不出来,更换另一台油泵才退出,这时发现炮身、炮头已烧坏,工长进行放风、休风堵口。中班组织人员清理铁沟,更换炮身共休风2小时20分钟,损失产量约250t,炮身烧坏一个。上述3#炉烧坏泥炮事故存在什么问题?简述处理及教训。
  • 1、炉前铁口泥套未维护好,造成铁口堵不住,炮泥质量不太好,铁口喷吹大。
    2、铁口未堵住,工长未及时采取放风、减风措施,使一次简单的放风堵口事故扩大为休风2.5小时的生产事故。
    3、工长没有预防大事故的思想,心存侥幸心理,怕放风堵口被扣奖而未采取措施。
    处理及教训 :
    1、炉前铁口泥套勤修补,铁口堵得住。
    2、严格工艺操作纪律,提高保护设备意识,避免大事故的意识,杜绝违规操作。
    3、提高工长操作水平、现场指挥水平。
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